集团公司“一优三减”打出组合拳靠先进工法揽活完成“安全生产大数据平台”数据采集上传任务举行水灾事故应急救援演习
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第3066期:第02版 本期出版日期:2019-05-30

集团公司“一优三减”打出组合拳

系统更合理效率大提升

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集团公司针对老矿多、井下系统复杂、采区多、队组多、人员多的实际,全面开展优化生产系统、减少采区、减少工作面、减少生产人员的“一优三减”工作,生产效率大幅提升。2018年生产煤炭4301万吨,比年度计划增产4.7%;全员效率达到1134.9吨/人,比上年提升166.88吨/人;单产达到127967吨/个/月,比上年增加5740吨/个/月;单进水平比上年提升12.7米/个/月。特别是今年1-4月份,实现原煤生产1487万吨,同比提升7%,创近年来新高。

                                                    改进工艺提升生产效率

集团公司是个建企63年的老煤炭企业,大部分矿井开采超30年,系统复杂、战线长、开采工艺落后、生产力水平低下,直接影响企业长远发展。西山煤电志存高远,对标先进,积极改进落后的生产工艺。

集团公司推广切顶卸压、沿空留巷和无煤柱开采新技术,强化了初采期间顶板控制,减少了工作面收尾期间对采区、大巷的动压影响,节省了用于巷道维护治理的人力物力,取消了井下开采预留煤柱,增加了煤炭资源回收量,减轻了煤矿工人劳动强度,提高了劳动效率。

杜儿坪矿62711工作面采用切顶卸压沿空留巷无煤柱开采技术,工作面留巷1800米,比以往少掘进巷道1800米,年节省进尺3000米,是目前高瓦斯矿井应用该技术单面留巷最长的矿井。取得经验后,2018年在官地矿12605工作面推广使用,留巷670米。

切顶卸压技术延伸主要用于工作面初采、收尾、保护邻近巷道等环节。西山煤电2018年在杜儿坪矿2个初采工作面、1个收尾工作面使用该技术。在马兰矿、斜沟矿各2个综采工作面使用,收到了很好的效果。

以屯兰矿为例,几年来他们已经在8号煤层8个回采工作面使用膏体充填沿空留巷技术,通过Y型通风,使上隅角瓦斯积聚问题得以较好解决,大大缓解了通风系统压力。同时,膏体充填沿空留巷技术的使用,真正实现了无煤柱开采,少送巷道,有效缓解了该矿采掘衔接矛盾。仅无煤柱开采一项,就多回收8号煤60.6万吨,按市场价估算,增加回收资源约4.5亿元,同时实现了矿井安全、高效开采。

集团公司加大设备投入,引进新装备,提高采掘机械化程度。2018年投入4.8亿元,更新先进采掘设备35台(套),其中综采设备更新11套,综掘设备更新9台,钻机更新15台。另外,他们还更新超前支架5套,新增在线监测9套。2017至2018两年间,西山煤电引进掘锚护一体机16台,全集团9大矿井每矿2台,各矿充分发挥先进设备作用,建成一批高效率掘进队,西曲矿掘进二队最高月进尺达到462米,西铭矿掘进三队最高旬进尺达到168米。

东曲矿、官地矿工作面安拆使用快速安拆技术,安拆工作面时间由80天缩短到47天,大大减轻了劳动强度。

集团公司依靠机械化、自动化的力量,实施大采区、大工作面开采,推动了减人员减队组减采区进程。2018年,他们实际构成14个大工作面,合计储量1501万吨。其中,储量超过100万吨的工作面8个,平均储量146万吨。采长超过200米的工作面12个,平均储量112.9万吨。最大的屯兰矿22301工作面,储量260万吨,走向2500米。大工作面的设置,为减少队组、减少工作面创造了条件。

                                                   普及自动化减少用人用工

近年来,集团公司下大力对井下机电硐室、排水系统、主运皮带进行改造,引进先进技术设备,实行远程监控、无人值守。

集团公司现有井下水泵房(主排水系统)40个,已完成集中控制改造18个;现有井下变电所90个,目前已累计完成改造87个;现有主运输皮带97条,已完成改造21条;架空乘人装置现有14架,正在着手进行改造,预计2019年内全部完成现有架空乘人装置无人值守改造。

由于自动化程度的提高,集中控制、无人值守的实现,2018年西山煤电三类硐室管理人员比年初净减少91人。

集团公司积极推进自动化工作面建设,制定下发了《西山煤电集团自动化综采工作面实施方案》,成立自动化综采工作面建设实施领导组,下设设备技术组、专项资金计划管理组、奖补资金申报组、安全管理组,加强领导,明确目标,分步实施,投资4000万元,在马兰矿、屯兰矿、斜沟矿各布置一个自动化综采工作面,目前部分设备已经到货。

                                                  改造系统简化运输环节

成立于1956年的集团公司,大部分老矿井下运输战线长,运输系统复杂,使得运输成本偏高、运输效率低下,安全可靠性差,工人上下班远途跋涉,体力消耗大。

为了改变这一状况,集团公司下大力逐步淘汰传统的矿车轨道运输方式,推广应用长运距、大运量带式输送机和可转弯带式输送机,实现从工作面到井底车场或地面的连续运输,整合优化运输系统,缩短主运输距离。

2018年,集团公司重点推进4座老矿井主运输系统改造。经过一年多的努力,杜儿坪矿先后完成北三下组煤盘区、北区、南区主运输系统改造,实现了北翼下组煤原煤拉运皮带化。西铭矿集中力量进行下组煤一期主运改造,目前主运输皮带巷、西部下组煤皮带巷已经安装投用,缩短原煤拉运距离近2000米。西曲矿主运改造工程主要集中在上组煤1072水平,总工程量164米已投入使用。马兰矿下组煤已经实现主运输皮带化改造,目前正进行南八南九胶带机大巷施工,已完成进度的40%。

集团公司辅助运输系统改造主要集中在8座老矿井。2018年改造采区单轨吊辅助运输线路3条,完成无极绳绞车线路2条,改造后的采掘工作面实现行人、运料连续化,简化了辅运环节,提高了安全系数,减轻了工人上下班体力消耗。同时淘汰小绞车172台,西铭矿、官地矿等4座老矿井小绞车接力运输成为历史。

优化系统、改进工艺、更新装备,带来大变化。2018年集团公司封闭采区9个,减少开掘队7个,净减少在岗人员2717人。7座年产300万吨以上老矿井,单班入井人数减少至800人以下。

●常培亮温洁

  
                     

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