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第3217期:第02版 本期出版日期:2020-12-24

乳化液风动自动配液装置在官地矿综采工作面成功应用

●岳巧艳
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近日,官地矿综采队组技术人员充分发挥自主能动性,研制风动抽油自动配液装置,极大减轻了工人的劳动强度。

乳化液作为液压系统的工作介质,被誉为液压系统的“血液”。其浓度是乳化液性能的最重要的参数之一,浓度过高容易导致密封失效,乳化液泄漏;浓度过低又容易导致抗腐蚀性降低,液压部件锈蚀,最终导致系统失效。

综采工作面供液系统是一个有时延的动态系统。乳化液泵在源源不断地往工作面抽送乳化液,同时液箱也会不断地回收工作面返回的液体。整个液箱里的液体大致需要十几分钟到半个小时才能完成一次循环。而且因为工作面管路、液压元件泄露、安全阀动作等原因,系统存液随时间逐渐消耗,需要定期补充乳化油和水。

一直以来,官地矿主要靠人工离线操作,操作复杂、工人劳动强度大,且在乳化液倒运过程中容易进入杂质,对液压系统带来不利影响,容易出现乳化液浓度配比不达标的情况。

针对这种情况,官地矿综采队组技术人员发挥自主能动性,研制风动抽油自动配液装置,升级改造乳化液油桶盖,利用压风将乳化液通过液管直接顶入液箱配液箱内。在操作过程中,只需通过调节压风量大小,就能调节控制乳化剂的开启和流量,并将该系统进行整装,使浓度控制在3%-5%合理范围内。

经过一段时间的实践应用,工人们纷纷表示,这个小革新减少了劳动强度,提高了生产标准化整体观感。 

   官地矿
                     

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