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第3392期:第02版 本期出版日期:2022-10-11

斜沟煤矿:

煤壁卸压孔技术 促使精益化管理实效再上台阶

陈卿 李虎
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如今,走在斜沟煤矿18106工作面材料巷,随处可见巷道干净整洁,顶底板完好平整,帮部鼓帮、底板鼓起的问题早已不复存在。不单单是井下作业环境有了更为安全的改观,在采访时,一位综采队的职工告诉笔者,“原来每天都要进行巷道顶帮维护和拉底工程,费工费时。现在这些工作统统都省去了。”

该矿这些积极的变化,要从推进精益化管理说起。

18106综采工作面受相邻18108综采工作面采空区动压影响,材料巷超前支护段常常出现顶板破碎、煤柱帮鼓帮、底板鼓起等现象。

如何解决这一制约工作面正常回采的难题,该矿综采队队长董波告诉笔者,“因为材料巷超前支护段矿压显现较大,为保证顶板安全,除了正常的矿压监测外,我们需要把顶板和煤帮上的网兜剪开,放干净浮渣,重新联网后再进行补打锚索加强支护。为保证超前支架的正常拉移,也需要对底鼓区域进行人工风镐拉底作业。当发现顶帮下沉、两帮移进量较大时,还需要采取进一步补强支护的措施。”

如此一来,采取最常规的措施后顶板破碎、滚帮严重和底鼓的问题是解决了,但锚杆锚索、钢带、托盘、药卷、风镐的消耗却随之增大,人工成本也越来越高,又一个问题摆在了面前。

要想解决这一难题还需要“双管齐下”,不光要追求节流降耗,还要提升生产效能,把精益化管理贯穿运用到采煤工作面中去。用最小的投入创造最大的价值,这不仅是精益化管理的理想效果,更是精益化管理的题中之义。该矿决定用技术创新的杠杆促使精益化管理取得实效。

该矿积极寻标对标,向优秀企业求经问道,一次次现场调研、交流座谈,在学懂弄通煤壁卸压孔工作原理和施工工艺后,结合现场实际,量体裁衣确定了帮部卸压孔布置方案。该矿在18106综采工作面材料巷2700m至2200m段煤柱帮距底板1.4m处打设一排φ75mm的卸压孔进行现场试验。根据现场回采情况,卸压孔在推进至超前支护段时基本塌陷埋实,材料巷顶板整体性较好、鼓帮底鼓现象得到明显改观,巷道围岩控制有了显著成效,顶板安全得到保障。

董波算了一笔账:“巷道走向长度支护一米需打锚索8.75m,成本262.5元;巷道走向长度打煤壁卸压孔成本5元/米。使用煤壁卸压技术后,节省了锚杆锚索、钢带等的消耗,成本可节约257.5元/米。”“使用锚杆锚索支护,1m范围内支护时间需2小时,使用煤壁卸压技术时,仅需0.5小时即可完成卸压孔的打设,效率提升了75%。”

●陈卿 李虎

   斜沟煤矿

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