煤块“卡脖子”、粉尘“漫天飞”、设备“罢工”频发……这些困扰燃煤输送的老大难问题,如今被新产业煤焦销售分公司古交供煤站用一套“技术组合拳”彻底破解。
煤块“巨无霸”卡住生产线?破碎机来“瘦身”
“大同长春兴煤矿与河曲露天煤矿的原煤块比较大,有时直接卡在皮带机上,处理起来既危险又耽误进度。”煤站书记张秦介绍。技术团队引入破碎机,将大块燃煤破碎成均匀小颗粒,输送效率显著提升。
挑战1:煤尘“暴风雪”来袭?喷淋系统“精准狙击”
破碎作业产生的煤尘不仅影响健康,还存在爆炸风险。技术组在破碎机下料口加装高压喷淋装置,粉尘浓度大幅下降。“现在连工作服都能穿干净一整天!”工人称赞道。
挑战2:煤块“天女散花”?挡板筑起“防弹墙”
破碎后的煤块飞溅威胁职工安全。技术组加装可拆卸式落煤挡板,既化解了风险,又便于维护。“以前躲着机器走,现在贴着设备干也不怕!”
振动筛“骨质疏松”?钢筋网穿上“防弹衣”
振动筛钢筋网磨损严重,频繁停机检修。技术组通过加固钢筋网和优化筛体结构,延长了设备寿命,维修频率锐减。“设备‘扛造’了,咱们心里也踏实了!”
成效亮眼!从“堵心”到“舒心”的逆袭
改造后,古交供煤站实现三大变化,一是效率飙升,输送堵塞归零,设备故障率下降40%,灌仓速度提高1倍;二是安全升级,工伤风险归零,煤尘浓度达标;三是成本节约,年节省维修费用超3万元。
从“大锤砸煤”到“智能破碎”,古交供煤站的实践印证,技术创新未必需要“高大上”,针对痛点“把脉开方”同样能创造奇迹。这场“破堵战”的胜利,是企业对安全生产的敬畏和对工匠精神的坚守。
●景亦艳