近日,杜儿坪矿煤运公司选矸队通过技术创新,成功解决了压滤机入料环节煤泥沉淀结块的顽疾。该队自主研发的通风搅拌系统投入使用后,设备堵塞率降低80%以上,实现连续多月“零停机”。
此前,在煤泥水闭式循环系统中,浓缩池底流煤泥泵送入料桶后,一旦静置时间稍长或煤泥量过大,煤泥极易沉淀结块,导致堵塞、上水不畅。面对这一问题,传统处理方式需放水稀释或用高压水管强行疏通,不仅费时费力,还严重影响生产效率,增加职工劳动强度。
选矸队聚焦“煤泥沉淀结块”这一痛点,经过反复观察和试验,最终确定在入料桶内加装一套通风搅拌系统。技术骨干张彪介绍,新系统采用两大创新设计:一是360度旋转万向喷头,能实现风力无死角覆盖桶内所有区域,防止煤泥形成硬块;二是加装手动风量调节阀,可根据煤泥干湿程度实时调整风力。该系统在非打料时段保持煤泥缓慢流动,有效预防沉淀结块。
该方案投入小、见效快,通过精准解决现场痛点,实现了降本增效。目前,该技术已在全队煤泥水系统中推广应用。
●毕静