“现在太轻松了!以前加工时得喊‘往前一点,往后一点’,现在把限位挡板按刻度紧固就好,把材料往限位器的挡板一顶,两个人就能搞定,干活快了,也更安全了。”西铭矿修理厂职工顾星欣在加工水管吊卡时开心地说道。
日前,修理厂利用废旧材料成功研制的“规格限位器”,在联合冲剪机作业中应用效果显著,有效解决了生产过程中的安全与效率难题,实现了安全与效益双赢。
此前,修理厂在使用联合冲剪机进行配件加工时,面临着多重困扰。作业过程中需要三名职工紧密配合,人员穿梭频繁,存在协调难度。更棘手的是,因配合不当或定位不准,常导致加工出的配件规格出现偏差,不符合标准要求,造成了原材料的浪费和返工损失。特别是材料在裁剪受力时,存在飞出刀口伤人的风险,存在一定的安全隐患。
为破解这些难题,修理厂职工集思广益,立足岗位实际,积极开展技术攻关,巧妙利用废弃的8槽钢边角料,设计制作了自带标尺的“规格限位器”。
该装置投入使用后,应用效果立竿见影。安全屏障更牢固:“规格限位器”从根本上避免了裁剪作业时材料受力飞出刀口的风险,显著提升了作业现场的安全系数,为职工创造了更加可靠的工作环境。加工精度大提升:装置自带的标尺有效规范了材料裁剪的尺寸标准,确保了加工配件的合格率,大幅减少了因规格偏差导致的不合格品和原材料浪费。人力效率双优化:该装置的应用简化了操作流程,使得原本需要三人协同操作的设备,现在仅需两人即可高效完成作业,不仅降低了人工成本,更使工作效率至少提升了50%。降本增效显智慧:该发明直接利用废旧材料制作,成本低廉,实现了投入小、回报大的经济效益。
“规格限位器”的成功研制与应用,是职工发挥“人努力”的积极作用,立足岗位、修旧利废,解决生产实际问题的生动体现。它有效攻克了联合冲剪机作业中的核心痛点,为矿井安全生产和降本增效工作贡献了创新力量,实现了安全有保障、效益有提升。
●赵洁 鲁晓威