井下运输时间从90分钟缩短至25分钟,采区工作面从8个精简至6个,通风系统改造年节省超1500万元……今年以来,马兰矿以系统优化和技术升级为抓手,推动生产成本持续下降,走出了一条“技术驱动、系统增效”的集约发展之路。
采区合并重构生产格局,节约投入逾亿元
“过去采区分散、系统复杂,不仅效率低,成本也居高不下。”马兰矿生产部门负责人介绍。通过将南二、南六、南七三个采区合并为西翼大采区,矿井实现了系统性“瘦身健体”,直观体现在:减少系统工程巷道3000余米,节约成本4000余万元;建成6个180万吨以上大工作面,减少巷道掘进6400余米,节约投入4000万元;减少搬家倒面2次、安拆作业4次,节约1290万元。
此外,主运系统优化将皮带巷从岩层施工改为沿煤层布置,减少岩巷工程110米、溜煤眼8个,节约资金840万元,并实现原煤运输“无缝衔接”,彻底告别“断点堵点”。
生产格局的重构不仅体现在资金节约上,还体现在放眼未来的灾害治理上。利用南翼泄水实施跨采区瓦斯抽采与水文疏放,马兰矿实现灾害治理“超前一步”——钻孔进尺44.3公里,抽采瓦斯871万m3;疏放采空区积水55万m3;灾害治理衔接时间提前8个月,为工作面安全高效回采奠定基础。
风系统“精准控风”,年节支超1500万元
“封闭采区不是简单‘关门大吉’,而是系统优化的重要一环。”通风技术人员表示。(下转2版)