日前,西曲矿研制成功B1200皮带输送机弹簧阻尼式缓冲床,解决了高冲击情况下皮带输送系统的系列问题,实现成本管控与安全生产协同发展。
该矿掘进三队在29106工作面正巷1段施工时,受巷道层位条件限制,落煤点与皮带机头存在约10米的高度差,煤炭下落时产生的冲击力极大。原有皮带输送系统的缓冲装置缓冲性能不足,无法有效吸收冲击力,导致落煤点皮带负荷严重超限,致使皮带跑偏,加之落煤点震动剧烈,机尾元宝架子、缓冲托辊等设备短时间内频繁损坏,材料费严重超支,同时影响生产效率和作业安全。
为解决这一生产难题,提升皮带输送系统的稳定性、经济性与安全性,该矿召集技术人员积极筹划,设计改造了缓冲床,其框架结构采用高强度钢材进行焊接,通过模拟优化框架的衡梁间距,满足了10米落差的冲击需求。同时采用嵌入式结构,通过在框架两侧定位销与调节螺栓,实现缓冲床与元宝架子精准对接。安装后与现场的设备间隙,控制在50毫米以内,不占用检修通道,不影响皮带正常运行。
缓冲面板采用高分子聚乙烯复合缓冲面板,能降低煤炭下落时的滑动摩擦系数,减少了皮带的磨损,又引导了煤炭均匀分布,避免了局部过载。在技术方面,协同这个缓冲机制,当煤炭下落冲击缓冲面板的时候,首先由缓冲层和弹簧组件吸收60%的冲击峰值,将瞬间的冲击峰值从12kN(千牛)降到了5kN以下,(下转2版)