“这根管子,要是搁以前,升了井就算完成使命了。现在不一样,它身上有‘身份证’,能循环用,还能省下真金白银。”在东曲矿物资供应部库房,仓库管理组组长张海龙拿起一根码着清晰编号的管道,像介绍一位老熟人。
2025年,东曲矿在“强经营”的路上走得扎实。这场关于成本与效益的变革,不是靠喊口号,而是靠一个个具体的“人”,在一线动脑筋、想办法,把“省下来的就是赚到的”变成了实打实的账本。
给旧物“第二次生命”
故事要从一台机器说起。过去井下粗管道堵了,处理方式很原始——人工捅,捅不开就报废换新。这种“差不多”藏着隐性的浪费。2025年,矿上投入8000余元引入了一台管道内壁清理机,全年处理管道3534根。仅此一项,全年节约资金87万元。以前没人愿意干的脏活累活,现在几个人操作机器就能轻松完成。
如果说通管机解决的是“怎么省”,那打码机解决的就是“怎么管”。张海龙记得,以前物资丢失是家常便饭。贴的纸条标签,井下潮湿,没几天就糊了。后来他们用便携式打码机,在电缆、皮带、管子等设备上激光打上永久编码,每两米一个,整盘电缆下去,不管怎么截断都能找到。码里藏着队组、工作面、时间等信息,全程可追溯。自从推行打码,丢失率大幅下降,如今打码已延伸到五小电器、专用工具,丢失现象基本绝迹。
把“人”的价值挖出来
在东曲矿机电部,设备组组长鲍战军讲起另一条战线。过去,设备零小修和零加工都外包,钱花出去了效果未必好。2024年底,一批因身体原因不适合下井的老师傅补充进了检修队。他们听力不太好,关节也不利索,但手上功夫硬,经验足。“这些人,下不了井了,但在检修队,他们就是宝贝。”检修队从无到有,从弱到强。2025年,光零加工、辅料一项就节省了320多万元。鲍战军说,这不光是省钱,更是把主动权拿了回来。
在设备管理上,东曲矿还有一支“特种部队”——五人带班小组。由机电部各专业骨干组成,科领导带队,每月下井四五次,专门找问题:设备有没有隐患?故障怎么处理?操作是否规范?简单问题现场整改,复杂点的限期处理。这种“提前干预”效果明显:设备故障率大幅降低。
更值得一提的是设备专业评估机制。每月一次,以队组为单位,对设备的使用开机率、故障率、维护保养情况进行打分。80分及格,及格奖励,不及格处罚。采掘队组拿到过3万元奖励,100个人的队平均每人300块。“大家积极性一下就上来了。设备保护好了,自己多拿钱,谁还愿意糟蹋?”
有个细节让鲍战军印象深刻:12513工作面安装前,刮板运输机的联轴器还是老式固定式,拆换一次要两三个小时。专业评估小组研究后改成液压盘式分半对接,现在拆换只要半小时,劳动强度大减。这个改进后来被山西焦煤推广。
“人努力”变成“真效益”
2025年,东曲矿的账本上写着一串数字:累计回收物资价值2605.44万元,复用1125.05万元;自主修理设备226台、加工零件12215件,节约费用582.15万元……
但数字背后,是那些生动的细节:库房人员学会了操作通管机,张海龙拎着打码机给每根电缆“上户口”,老师傅在检修队里“变废为宝”,五人小组下井“找茬”被队组从嫌弃到欢迎。
“强经营”从来不是一句空话。在东曲矿,它变成了通管机里转动的刷头,打码机喷出的编码,检修队老师傅手上的老茧。“以前觉得成本节约是领导的事,现在明白了,是每个人的事。”张海龙说这话时,手里还握着那根打了码的管子,像握着一段实实在在的成果。