近日,山西焦煤西山煤电马兰矿引入新型双桶独立供料风动注浆设备,在井下巷道加固施工中取得显著成效。据开拓三队副队长董江飞介绍:“新装备投用后,注浆作业更安全高效,省心省力。”长期以来,传统单泵注浆设备存在配比精度低、封孔效果差、人力投入大等问题,易引发顶板加固不牢、瓦斯泄漏等安全隐患。此次升级的新设备采用双桶独立吸料、同步汇流结构,实现A、B无机料的精准配比输送,从源头避免了人工调配偏差导致的凝固失效和管路堵塞问题。同时,配套的膨胀式封孔器可深入孔内300毫米自动扩张密封,有效防止浆料漏失。依托精准供料与高效封孔技术,注浆后能快速形成整体加固层,有效固化破碎顶板、阻断瓦斯涌出,将安全管控从被动防范转为主动固控。设备采用两泵(一主一备)两桶一体化设计,操作流程大幅简化,职工只需加料和观察,无需手动调配。“以前要五六个人忙活,现在三个人就能完成全部作业。”董江飞说。现场应用显示,人力配置精简近50%,施工周期缩短一半。同等规模巷道注浆,传统工艺需20天以上,新设备仅用10天左右。设备体积小巧,如家用饮水机大小,便于井下运输安装,搭配新型封孔器可实现即插即用。
目前,该设备已在麻家口区域回风巷、轨道巷、皮带巷等多条关键巷道成功应用,在顶板加固、密闭墙瓦斯封堵等场景表现稳定。
●张鹏