镇城底选煤厂围绕公司提升“三个竞争力”工作部署,加强压滤车间滤布管理,在提升滤布使用效率的同时,确保了压滤机开机率,实现了降本增效。
在选煤厂的生产过程中,滤布作为压滤机的关键组成部分,使用效率直接影响着压滤机的生产能力和整体运营成本。
为此,该厂强化滤布质量管理,变被动为主动,及时与厂家沟通,提供现场实测的滤板中心孔深度、挂布销孔位等细节参数,保证滤布的每批合格率达到98%以上,相比以往滤布运回后再进行检验,降低了不合格率,同时也降低了因不合格而返厂产生的运费。
该厂还对职工更换滤布进行集中培训,提高操作标准,杜绝因安装不良造成滤布浪费。加强滤布清洁工作,要求每班必须冲洗滤布,并明确责任人和清洁标准。镇城底选煤厂压滤车间副主任闫林解释:“如果不清洗,滤布会粘连一些未脱落的煤泥,下次使用会影响脱水效果,加之滤布上的煤泥不会自动掉落,职工就会使用铁铲去清除,这样就容易铲破滤布。”
同时,由于滤布长时间使用后,表面孔隙易被细粒煤泥填充堵塞,透水性下降,使得压滤脱水时间和注料时间增加,进而降低压滤机单循环处理能力,增加电耗。
为此,该厂要求每班冲洗滤布,不仅提高了滤布脱水效果,滤饼掉落也干净迅速,降低了职工的劳动强度,也提升了滤布的完好率、使用率,大大降低了更换率。相比上年度1-8月份滤布使用率节约20%,截至目前,节省材料费约8万元。 ●卢丽峰 张峰