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第3753期:第02版 本期出版日期:2026-06-04

杜儿坪矿

钻孔反演分析机制 助力瓦斯抽采提质增效

卢丽峰 李秩欣 毕静
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“以前,我们基本靠经验施工,地质情况摸不准,经常走弯路,不光钻头钻杆损耗大、返工多,效率上不去,还容易出现卡钻、断钻等事故。现在全程采集钻进、地质、瓦斯及水文数据,通过反向推演,精准排查井下隐患,让钻孔成为井下安全探测的精准探头。”说起钻孔反演分析机制,杜儿坪矿打钻队技术员黄埔贝贝高兴地说。

该矿钻孔反演分析机制施行以来,专业技术人员每日对钻孔轨迹、煤岩层特征进行精细化分析,解决了抽采钻孔施工中的偏斜、层位误判等问题,全流程管控施工质量与抽采效率。

据了解,杜儿坪矿地质条件复杂,煤层赋存变化大。在瓦斯抽采钻孔施工过程中,经常出现轨迹跑偏、打不见煤、层位偏差等问题,既影响瓦斯抽采效果,也增加施工成本。

为破解这一难题,该矿摒弃过去依靠设计图纸施工、凭现场经验调整参数、反复施工提高见煤率的粗放管理模式。总结出一套钻孔反演分析机制,建立瓦斯管控平台,由技术员群体负责日常管理。在常规钻孔施工、验收的基础上,每日通过早会对前一日施工的钻孔见煤岩情况、成孔情况、空白区域、排渣情况、抽采浓度进行反演分析,每日分析、每周总结。

通过钻孔反演,该矿及时发现和验证构造,对构造区域超前预警,并针对性进行钻孔加密;对塌孔、成孔不佳的区段采取注浆护孔或套管护孔等措施;对浓度不佳的钻孔及时调整施工参数和封孔工艺,及时疏通堵塞钻孔,保证钻孔全生命周期的抽采效果。同时,该矿强化部门联动,提前查清井下地质、瓦斯、水文情况,让施工更有方向。施工路线优化后,钻头钻杆每月损耗下降30%,基本杜绝卡钻断钻事故。班组效率提升35%,日均有效进尺提高30米,无效返工量减少45%。

“自这套机制推行以来,钻孔施工偏斜、层位误判等问题大幅减少,钻孔成功率显著提高,抽采效率与施工质量同步提升。今后,我们将持续深化钻孔反演分析应用,不断优化分析内容、完善管控流程,精准治理、精细管理贯穿瓦斯抽采全流程,以技术创新赋能安全高效生产,为矿井高质量发展贡献更大的抽采力量。”杜儿坪矿抽采区工程师赵鑫表示。  

●卢丽峰 李秩欣 毕静

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