5月20日上午,东曲矿生产技术部办公室里,一场关于“源头减矸”的讨论正在升温。
“源头减矸,说白了就是根据井下实际情况,灵用‘甩、绕、避、分’的方法,不再死板地往前推。”一位技术人员总结得直白朴素。
这个解读背后,是一组扎实的数据:仅一个工作面和两条巷道,就从源头减少了7.2万吨矸石产出。7.2万吨是什么概念?按一节火车皮载重60吨计算,需要1200节车皮才能拉完。
这7.2万吨,是怎么“减”出来的?
18314工作面,曾是技术人员眼中难啃的“硬骨头”。多个陷落柱和断层交错分布,尤其是工作面中段,一个大型陷落柱和一条逆断层几乎贯穿全工作面。
“如果硬着头皮往前采,回采至断层处,全断面都会揭露岩石。”资源地质部部长刘书星回忆。按传统思路,只能打眼、放炮、慢慢磨,成本高、效率低、安全风险大。
东曲矿没有蛮干。他们重新开了一条补切眼,把中间那段全矸石区段整体“甩”掉——设备直接搬家,绕开构造复杂段。
5.7万吨,就这样被“甩”在了井下。
5.7万吨被“甩”掉了,但挑战不止一个。在五采区8煤的两条巷道掘进中,技术人员又遇到了新麻烦:煤层中间“夹”着一层厚达3米的矸石。
“以前从没遇到过这么厚的夹矸。”现场区队人员坦言,“按老办法硬割,矸石量太大了。”
他们最终决定“托夹矸”——让掘进机沿着煤层底板走,从夹矸下方穿过去,多掘煤,少碰矸。
“听起来简单,做起来难。”现场管理人员补充道,“夹矸本身不稳定,稍不注意就垮了。我们优化了顶板支护工艺,加强了顶板支护质量的管理。”
5.7万吨加上1.5万吨,7.2万吨矸石就这样被留在了井下。“甩”和“托”,正是“甩绕避分”战法中最核心的两招。甩掉5.7万,托出1.5万。这两件事能做成,离不开两个关键前提。
前提一:地质预报的准确性
东曲矿地质预报准确率超过90%。刘书星解释:“我们主采的8、9煤属于近间距煤层,上下间距仅3米。8煤采完了,遇到什么构造,9煤基本也会有——就像吃馅饼,上面那层断开,下面很近的地方大概率也会断开。”这种“存量红利”,为“甩”和“托”提供了精准的决策依据。
前提二:算综合账的决策逻辑
“源头减矸不是目的,是综合效益的结果。能绕就绕,绕不开就托,托不住再过构造。”这一逻辑贯穿始终——18314工作面的“甩”,避开了破岩难题和安全隐患,18507巷道的“托”,则保住了8煤的产出率。减矸的背后,是安全账、效益账、效率账一起算出来的。
7.2万吨不是全部。在其他工作面,设计源头减矸、采取高精准管控等措施也在同步推进。+860水平、+973水平项目将巷道全部布置在煤层内,12513薄煤层工作面刚性落实“禁割顶、禁扫底”——每个环节都在为源头减矸添秤。
2026年一季度,东曲矿原煤产量89.95万吨,超计划4.35万吨;精煤产量37.84万吨,超计划3.38万吨。
产量和品质双提升,说明源头减矸不是“少出煤”,而是“出好煤”。
在东曲矿,技术人员的电脑里存满了地质剖面图、夹矸等厚线图、陷落柱分布图。每一张图背后,都是钻孔、物探、巷探等一点点累积的数据。
“我们做不到100%掌握井下情况,但能把七八成搞清楚,就能给生产队组提供有价值的建议。”刘书星说,“剩下的,边采边看,边看边调。”
7.2万吨,不是凭空而来,是一张张图纸、一次次勘探、一个个决策累积的结果。对井下规律的尊重,对安全底线的坚守,对经济效益的精打细算——这,就是东曲矿源头减矸的答案。