近日,东曲选煤厂围绕火车车门加固环节实施精准管控,通过工艺革新、源头把控和精益管理三项举措,在确保煤炭运输密封质量的同时,有效降低了材料消耗,实现降本增效新突破。
以往,由于运输列车装卸频繁,车门合页、锁扣等部件易磨损产生缝隙,导致漏料。该厂曾采用“大面积覆盖式填充泡沫胶”方式处理,虽能暂时防漏,但材料与工时成本较高。为此,该厂精准施策,推行“清缝、定点、精注”三步法,在清理缝隙、预加固后,采用V型槽工艺精准注胶,替代原有粗放式涂胶;在调配环节,优先规避变形严重、使用年限长的旧车皮,从源头减少材料消耗;实行“节奖超罚”考核机制,激发职工主动降耗的积极性。
截至8月底,该厂累计装运264列车皮,节约泡沫胶316箱,降低成本4.4万元。 ●杨飞