(上接1版)2024年以来,矿井完成南七、北三等5个采区的整体封闭,施工密闭189道,封闭巷道24公里,节约无效用风量5400m3/min,年节约设备维护、排水等费用1160万元。通过调整主扇运行角度、降低系统负压,马兰矿通风系统全年节电31.2万度,节约电费15.68万元。四季度北翼封闭后,预计年再节约348万元,实现“风量精准匹配、能耗有效控制”。
辅运系统“无轨化革命”,效率提升72%
“以前是轨道绞车‘接力跑’,现在是胶轮车‘一站到底’。”一位运输队职工感慨道。马兰矿推进辅运系统无轨化改造,将原有胶带机大巷调整为胶轮车巷,实现“一站式连贯运输”,单趟运输时间从90分钟压缩至25分钟,效率提升72%。
此外,马兰矿还将南五下组煤无轨化改造,彻底告别多段转运模式,实现井上下30分钟直达,年节约配件与运维成本360万元。
供电系统“加减乘除”,回收复用成效显著
在供电系统方面,马兰矿打出“组合拳”——做核心装备“加法”:升级变频器与电控系统,提升运行可靠性;做系统结构“减法”:撤并3座变电所、1个泵房,年节约电费及运维成本186.2万元;做资源利用“乘法”:回收动力电缆77.6公里、小线158公里,检定复用节约678.84万元,修理复用节约202.64万元。
从采区设计到通风系统,从运输方式到供电网络,马兰矿以系统化思维推进全链条优化,实现“投入做减法、效率做乘法、效益做加法”。正如矿调度中心负责人所说:“每个环节的细微改进,叠加起来就是效益的质的飞跃。”
●李倩 张烨境 张鹏